北京市東方化工廠特大火災(zāi)事故
作者:末知 751
你市《關(guān)于北京東方化工廠“6•27”特別重大事故處理情況的報告》(京政文[1997]54號)、《關(guān)于北京東方化工廠“6•27”事故原因認(rèn)定意見的復(fù)函》(京政辦函[1999]3號)和《關(guān)于對北京東方化工廠“6•27”事故結(jié)論意見的復(fù)函》(京政函[2000]162號,以下簡稱復(fù)函)收悉。經(jīng)商有關(guān)部門,現(xiàn)批復(fù)如下:
一、1997年6月27日,北京東方化工廠儲罐區(qū)發(fā)生特大爆炸和火災(zāi)事故事故,死亡9人、傷39人,直接經(jīng)濟(jì)損失1.17億元。事故發(fā)生后,北京市人民政府組織了事故調(diào)查組,事故調(diào)查工作基本符合《特別重大事故調(diào)查程序暫行規(guī)定》(國務(wù)院令第34號)的有關(guān)規(guī)定。
二、經(jīng)過調(diào)查取證、計算機(jī)模擬和鑒定分析,事故的直接原因是:在從鐵路罐車經(jīng)油泵往儲罐卸輕柴油時,由于操作工開錯閥門,使輕柴油進(jìn)入了滿載的石腦油A 罐,導(dǎo)致石腦油從罐頂氣窗大量溢出(約637立方米),溢出的石腦油及其油氣在擴(kuò)散過程中遇到明火,產(chǎn)生第一次爆炸和燃燒,繼而引起罐區(qū)內(nèi)乙烯罐等其他罐的爆炸和燃燒。主要依據(jù)是:
(一)閥門狀態(tài)。事故調(diào)查發(fā)現(xiàn)卸輕柴油前石及油A罐是滿罐,卸油管通往石腦油A罐的兩道閥門均開著,通往輕柴油罐的總閥門卻關(guān)著。卸輕柴油時,輕柴油不能進(jìn)入輕柴油罐,而只能從石腦油A罐底部管口進(jìn)入石腦油A罐,并導(dǎo)致石腦油從罐頂外溢。
(二)石腦油A罐基礎(chǔ)及附近地面被燒變色。石腦油A罐罐體無破裂現(xiàn)象,而防火堤內(nèi)數(shù)千平方米石灰石地面,有2/3被積油燒至變色,其中約一半變成白色石灰;石腦油A罐的水泥基礎(chǔ)被燒裂并漏出鋼筋,上述情況只有在地面上存在大量積油并燃燒才能出現(xiàn)。而其他油罐著火后,防火堤內(nèi)的地面和罐基礎(chǔ)完好。
(三)經(jīng)過事故遇難者所在位置的分析和微量化學(xué)分析,確定事故是因石腦油泄漏引起的。由于死于事故現(xiàn)場的4人都在石腦油A罐周圍(其中2人經(jīng)證實是經(jīng)乙烯罐區(qū)到石腦油罐區(qū)遇難的),并對死者肺部取樣進(jìn)行微量化學(xué)分析,證實含有石腦油成份而沒有乙烯, 說明該4人死前吸入了泄漏的石腦油氣體。
此外,從事故現(xiàn)場建(構(gòu))筑物破壞情況,現(xiàn)場所有人員的位置及傷亡情況,以及中心計算機(jī)記錄的壓力變化、地下排水溝系統(tǒng)爆燃痕跡、現(xiàn)場人證材料分析, 并經(jīng)國家爆炸實驗室計算機(jī)模擬等,均證明石腦油大量溢出是事故的直接原因。 有關(guān)專家經(jīng)對乙烯管道殘骸分析,沒有發(fā)現(xiàn)陳舊裂紋,不能得出乙烯管道泄漏是事故直接原因的結(jié)論。
事故的直接原因暴露出北京東方化工廠安全生產(chǎn)管理混亂,崗位責(zé)任制等規(guī)章制度不落實。此外,也反映出罐區(qū)自動控制水平低,罐區(qū)與鍋爐之間距離較近且無隔離墻等問題。
綜上所述,北京東方化工廠“6•27”事故是一起責(zé)任事故。
三、原則同意你市復(fù)函中“鑒于對此事故負(fù)有責(zé)任的單位和人員已給予相應(yīng)的處理,故不再重新處理”的意見;請公布此批復(fù)和處理結(jié)果,并將落實情況于2001年1月送國家經(jīng)貿(mào)委備案。
四、要教育北京東方化工廠的領(lǐng)導(dǎo)和職工,切實樹立“安全第一、預(yù)防為主”的思想,認(rèn)真完善安全生產(chǎn)規(guī)章制度,認(rèn)真落實安全生產(chǎn)責(zé)任制;嚴(yán)格操作規(guī)程,嚴(yán)守勞動紀(jì)律,改變那種紀(jì)律松馳,管理不嚴(yán),有章不循的情況;要切實提高生產(chǎn)裝置和儲運設(shè)施的自動化和管理水平。有關(guān)部門要加強(qiáng)企業(yè)的監(jiān)督管理,及時發(fā)現(xiàn)企業(yè)存在的事故隱患,并督促做好整改工作。
實事實是、科學(xué)地分析事故原因,是總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)、舉一反三的重要前提。要認(rèn)真汲取事故教訓(xùn),落實安全規(guī)章制度,強(qiáng)化安全防范措施,進(jìn)一步加強(qiáng)首都的安全生產(chǎn)管理工作,防止此類事故再次發(fā)生,確保首都和人民生命財產(chǎn)安全。
國家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會
二OOO年十二月十五日
關(guān)于北京東方化工廠“6•27”特大火災(zāi)事故
分析結(jié)論意見及其技術(shù)依據(jù)的簡介
1997年6月27日晚9點26分(21:26)許,北京東方化工廠罐區(qū)發(fā)生了特大火災(zāi)和爆炸事故,這是一次國內(nèi)外罕見的特大事故。
受北京市人民政府的聘請,由勞動部推薦部分專家成立了火災(zāi)原因分析專家組,專家組成員中不少是國家安全生產(chǎn)專家組的專家。經(jīng)過專家組的認(rèn)真調(diào)查、取證和綜合分析,得出一致的結(jié)論意見?,F(xiàn)將本次事故的分析概況、結(jié)論意見及其技術(shù)依據(jù)簡介如下:
一、 總的情況
1.受北京市人民政府的聘請(部分專家由勞動部推薦),專家組的任務(wù)是查明火災(zāi)事故的原因;
2.專家組由8個單位的9名固定成員組成,臨時聘請了9個單位的近20名專家參加工作;
3.專家組從6月30日開始工作至9月10日結(jié)束,共計約兩個半月;
4.專家組分4個專業(yè)組(斷口、能量、工況和質(zhì)量組),其工作分3個階段(現(xiàn)場調(diào)查、專題研究和綜合分析)進(jìn)行;
5.8月20日,專家組接到北京市事故調(diào)查組口頭通知,其任務(wù)要求只對乙烯B罐罐體破裂原因進(jìn)行分析。9月4日,專家組北京市報出了《北京東方化工廠“6•27”事故乙烯罐體及G5罐體爆炸和破裂技術(shù)原因分析報告》。同時,形成了《北京東方化工廠“6•27”事故技術(shù)原因分析報告》;這些報告是在專家組二個半月大量調(diào)查研究工作的基礎(chǔ)上形成的,以物證為主要依據(jù),人證為輔。
6.專家們最終得出結(jié)論認(rèn)為:
(1)“6•27”事故 的模式是易燃易爆油氣引起的爆炸、爆燃、燃燒和乙烯B罐的爆沸;
(2)乙烯罐區(qū)的球罐罐體、閥門和管線及G5罐體不是“6•27”事故的肇事者,而是受害者;
(3)石腦油A罐的滿裝外溢是釀成“6•27”事故的起因?,F(xiàn)對上述三點結(jié)論的主要診斷依據(jù)匯報如下:
二、“6•27”事故的模式
1.易燃易爆的石腦油“滿裝外溢”(“冒頂”);
2.泄漏的石腦油的油氣在大氣中迅速擴(kuò)散,使某些區(qū)域的濃度達(dá)到爆炸范圍(1.2%~6.0%),部分區(qū)域油氣濃度超過爆炸上限(6.0%);
3.遇火源發(fā)生爆炸(1.2%~6.0%)和爆燃(>6.0%),此后,罐區(qū)有油和可燃?xì)獾男孤恫课欢嗵幹?,石腦油A、B罐著火,油泵房爆炸(第一聲爆炸),引起乙烯罐區(qū)管線的若干破壞和著火;
4.乙烯B罐A7附近受外部燒灼,發(fā)生高溫塑性破裂,并引起此B罐內(nèi)剩余乙烯的“爆沸”(爆炸);
5.乙烯B罐的爆沸(爆炸),殘骸和乙烯火球向四周拋散,進(jìn)一步引起罐區(qū)和管網(wǎng)大火。
因此,“6•27”事故的模式是:石腦油A罐“滿裝外溢”蒸發(fā),造成大面積的石腦油氣的爆炸(石脫腦油氣濃度在爆炸范圍即1.2%~6.0%內(nèi))、爆燃、燃燒(濃度在爆炸范圍之外即>6.0%),最后引起乙烯B罐的“爆沸”(即爆炸)。
在上述模式中:
1.石腦油A罐“滿裝外溢”(“冒頂”)是整個事故的起因;
2.石腦油的爆炸以及油泵房的爆炸(第一聲爆炸)是使乙烯管線破壞著火的直接原因;
3.乙烯B罐剩余乙烯的“爆沸”是事故后果進(jìn)一步擴(kuò)大的重要原因。
可見,乙烯罐區(qū)是受害者,不是肇事源。
三、石腦油A罐“滿裝外溢”(“冒頂”)是“6•27”事故的起因
1.從石腦油的物性看,大量溢漏是極其危險的。石腦油易揮發(fā)其蒸氣比空氣重,能沿地面擴(kuò)散到相當(dāng)遠(yuǎn)的地方,石腦油蒸氣可引起眼及上呼吸道的刺激癥狀,如濃度過高,幾分鐘即可引起呼吸困難、紫紺等缺氧癥狀,吸入大量蒸氣能引起神經(jīng)麻痹;
2.事故當(dāng)晚20:30從42節(jié)輕柴油槽車向原料罐卸油,事故調(diào)查中閥門實物證實,此時通向柴油A、B罐的總氣動閥門處于關(guān)閉狀態(tài),而通向石腦油A罐的二道氣動閥門卻處于開啟狀態(tài)。
3.石腦油A罐的液位,在事故當(dāng)晚20:00左右已達(dá)13.725米,即已經(jīng)達(dá)到額定液位(13.775米)的99.64%,如果20:00以后,再向石腦油A罐內(nèi)灌裝輕柴油,很容易將石腦油從罐頂呼吸孔口頂溢外流(“冒頂”);
4.當(dāng)通向石腦油A罐的二道閥門開啟,通向輕柴油的總閥門關(guān)閉時,經(jīng)過31.15分鐘(4臺泵工作)~36.92分鐘(3臺泵工作),石腦油A罐即“滿溢外流” (“冒頂”);如果按當(dāng)晚20:30開始裝灌算起,21:1′9″~21:6′55.2″石腦油即開始外溢。這一時間與當(dāng)時在現(xiàn)場有多于21:05嗅到“異味”的時間相符:
5.根據(jù)初步估算,現(xiàn)場火車槽車共45輛,V=60m3/輛,裝料系數(shù)為0.9,根據(jù)現(xiàn)場調(diào)查及檢查結(jié)果,其中4輛被燒毀的槽車按滿槽車估算,其余41輛尚存油514 m3,A罐滿裝需柴油1663 m3。故泄漏量V泄為637 m3。
6.從石腦油A、B罐防火堤內(nèi)的燃燒情況來看,確有大量石腦油外溢燃燒的證據(jù):
(1)部分地面碎石表面被灼燒成石灰(包括粉末);
(2)A罐的水泥基的水泥層被燒脫落,內(nèi)部鋼筋外露;
(3)罐區(qū)內(nèi)的管線及保溫鐵皮有明顯的過油燃燒變黑;
(4)罐區(qū)內(nèi)的管線從管墩上掉下,防火提南堤斷開,西側(cè)堤外傾,有明顯的爆燃的痕跡;
(5)石腦油C、D罐和輕柴油A、B罐防火堤內(nèi)的情況與石腦油A、B罐防火堤內(nèi)的情況截然不同:地面碎石無燃燒痕跡、罐基礎(chǔ)完好、鍍鋅保溫鐵皮顏色未變、防護(hù)堤完整、管線未移位。(注:石腦油D罐裝油量為81%,液面高11.51米)。
7.根據(jù)事故現(xiàn)場當(dāng)時死亡人員(共4人)死亡倒地的位置記錄,鄭剛、張偉和王慶和死在油泵房附近,李寶輝死在石油A罐西側(cè)小路上。其中張偉和鄭剛是在21時20分左右得知可燃?xì)怏w報警后,為檢查泄露源,從綜合樓出發(fā),路過乙烯罐區(qū)向東,而死在油泵房北側(cè)的??梢姡诘谝宦暠ㄇ?,乙烯罐區(qū)并未發(fā)生泄漏。
8. 事故發(fā)生后,事故調(diào)查組取證提供的筆錄匯總材料也可作為證明:
(1)在發(fā)現(xiàn)有異味的人員中,明確認(rèn)定是“油味”、“油蒸氣味”、“輕柴油味”、“汽油味”、“煤油味”等的有10人;還有5人反映嗅到“從前未聞過的味道”、“聞到特殊的味道”、“聞到氣味”。另有4人未聞到異味(以上共計19人);
(2)在聽到第一聲爆炸的人員中,明確反映“東邊著火”(“東邊”是指萬米罐)、“中間大罐著火”、“東北方向著火”、“東北方向兩個大罐著火”、“第一聲響的方向是萬米罐區(qū)”、“東側(cè)”,明確反映“開始起火的不是乙烯A、B罐的”有12人(果農(nóng)、平瑩、張達(dá)勇、李恒希、屈湘濤、劉進(jìn)、李帥、馬玉亮、齊本利、馬振國、黃步飛、金章生)而反映“壓力容器著火”、“西北方向有大火球”、“乙烯B罐裂,見火球”的有3人[周福生(21:25~21:30)、滕起生(21:20)、劉躍進(jìn)]。
四、乙烯罐區(qū)的球罐罐體、閥門和管線及C5罐罐體不是“2•27”事故的肇事者,而是受害者
1.乙烯B罐不是肇事者而是受害者的原因:
乙烯B罐發(fā)生了爆炸,殘骸有7片:乙烯B罐和A罐的地面燒損最嚴(yán)重,并有2.8m*2×8m的“三角形”地坑和11m×2.4m的斜地坑;B罐的A11焊縫上有一條長2.8m的沿焊接熱影響區(qū)的斷口;專家組從斷口、能量、工況和質(zhì)量等多方面進(jìn)行了研究和分析,并根據(jù)下述理由排除了乙烯B罐是肇事源:
(1)沒有發(fā)現(xiàn)有腐蝕、應(yīng)力腐蝕和氫脆等脆性斷口的形貌特征,排除了因制造、工況和環(huán)境等因素引起的斷裂(爆炸)的可能性;
(2)LT50的母材和焊縫具有足夠的強(qiáng)度(焊縫強(qiáng)度大于母材),因此排除了因為強(qiáng)度不夠引起的靜強(qiáng)破壞的可能性;
(3)雖然焊縫的沖擊功能和低溫斷裂韌度很低,但沒有發(fā)現(xiàn)斷口上有“老裂紋”或“舊斷口”以及脆性斷口。
(4)從斷口上沒有發(fā)現(xiàn)疲勞的形態(tài)特征,因此排除了發(fā)生疲勞斷裂的可能性;
(5)從斷口分析得出,B罐的斷口類型有兩類:一類是快速撕裂斷口;一類是A7附近長2.2m的高溫塑性斷口。通過對A11焊縫斷口宏觀和微觀的反復(fù)對比分析,認(rèn)為它沒有焊接、工藝、裝備和使用缺陷,它也是一種快速撕裂斷口,只不過是沿焊縫熱影響區(qū)斷裂而已;
(6)根據(jù)下述理由分析認(rèn)為A7附近的裂口是B罐爆炸的第一裂口:
①根據(jù)T字形原則;
②根據(jù)殘片飛散的方向;
③它是一種高溫塑性斷口,其斷面收縮率ψ≈90%,其加熱溫度估計為600~800℃,加熱過程應(yīng)先于快速撕裂過程,即在快速撕裂前承受較長時間的燒灼、加熱,并在內(nèi)壓作用下發(fā)生高溫的塑性變形(斷面收縮)和破裂。
(7)B# 罐的爆炸模式是爆沸,因為它存在瀑沸的基本條件:
①存在過熱狀態(tài)的介質(zhì)乙烯;
②足夠大的裂口造成突然泄壓;
③氣液相共存,裂口在氣相。
綜上所述,B罐是受害者,不是”6•27”事故的肇事源。
2、乙烯A、C、D罐和C5罐體不是肇事源,也是受害者:
它們的裂口或斷口均為高溫塑性斷口,即在斷裂或破裂前均承受高溫的燒灼作用。因此,不可能是肇事源。
3、乙烯B罐的閥門和管線不可能是肇事源,而是受害者:
(1)通過空一所的分析和專家組的宏觀分析,至今沒有發(fā)現(xiàn)閥門和管線在第一聲爆炸前存在泄漏情況;
(2)根據(jù)事故當(dāng)晚21:26以前,廠中心控制室和環(huán)氧乙烷分廠控制室的壓力記錄,乙烯壓力為20.13kg/cm2(正常)。因此,在第一聲爆炸前,乙烯罐區(qū)的氣相管沒有發(fā)生泄漏;
(3)通過初步的計算,在當(dāng)晚21:26~21:28,乙烯壓力突然回零,從管線的強(qiáng)度的角度無法得到解釋。因為突然回零需要發(fā)生橫向斷裂,大約需要650~1300大氣壓,這是不可能發(fā)生的;
(4)乙烯如果少量泄漏,不足以在短期內(nèi)釀成這么大的事故,若大量集中的泄漏,必然形成大面積的霧狀氣團(tuán),但現(xiàn)場所有人員均末發(fā)現(xiàn)有霧狀氣團(tuán)存在;
(5)張偉當(dāng)晚21:10左右從綜合樓出發(fā)去檢查“乙烯泄漏”,但未死在乙烯罐區(qū),而死在油泵房北的鐵軌上,也證明泄漏與乙烯罐區(qū)無關(guān)。
東方化工廠”6•27”火災(zāi)原因分析專家組成員:鐘群鵬、陳良材、田永江、梁金忠、薛明德、王澤博、王廣生、崔慕白、李志憲
關(guān)于北京東方化工廠”6•27”特大事故原因的認(rèn)定
北京東方化工廠”6•27”特大事故在國內(nèi)造成了很大的影響,有關(guān)企業(yè)、部門和專家對事故原因的認(rèn)定十分重視。為了對”6•27”特大事故的批復(fù)提供技術(shù)依據(jù),勞動部委托的8位專家于1998年2月16日至19日在北京,根據(jù)《特別重大事故調(diào)查程序暫行規(guī)定》(國務(wù)院令第34號)、《關(guān)于特大事故批復(fù)結(jié)案工作有關(guān)問題的通知》(國辦函[1996]60號)和北京市人民政府提供的有關(guān)東方化工廠”6•27”特大事故的各種資料或文件(人證、物證、分析鑒定報告、事故現(xiàn)場錄像、固定專家組編寫的《北京東方化工廠”6•27”特大事故原因的鑒定意見》等),對事故原因進(jìn)行了分析認(rèn)定。
專家們本著公正、客觀、科學(xué)的態(tài)度,仔細(xì)地審閱了各種資料和文件,聽取了固定專家組的匯報,質(zhì)疑了重要問題,研究了所提供的現(xiàn)場證據(jù),并對重要的、典型的證據(jù)進(jìn)行了重點分析。事故原因認(rèn)定采用的原則為”物證為主,物證中現(xiàn)場已核實或通過鑒定的直接物證為主,直接物證中與事故原因密切相關(guān)的典型物證為主。
一、 事故概況
1997年6月27日21:05左右,在罐區(qū)當(dāng)班的職工聞到泄漏物料異味。21:10左右,操作室儀表盤有可燃?xì)怏w報警信號顯示。泄漏物料形成的可燃?xì)怏w迅速擴(kuò)散。21:15左右,油品罐區(qū)工段操作員張偉和調(diào)度員鄭剛?cè)z查泄漏源。21:26左右,可燃物遇火源發(fā)生燃燒爆炸,其中泵房爆炸破壞最大。石腦油A罐區(qū)易燃液體發(fā)生燃燒。爆炸對周圍環(huán)境產(chǎn)生沖擊和震動破壞,造成新的可燃物泄漏并被引燃,火勢迅速擴(kuò)展,乙烯B罐因被燒烤出現(xiàn)塑性變形開裂,21:42左右,罐中液相乙烯突沸爆炸(BLEVE)。此次爆炸的破壞強(qiáng)度更大,被爆炸驅(qū)動的可燃物在空中形成火球和“火雨”向四周拋撒;乙烯B罐炸成7塊,向四外飛散,打壞管網(wǎng)引起新的火源,與乙烯B罐相鄰的A罐被爆炸沖擊波向西推倒,罐底部的管線斷開,大量液態(tài)乙烯從管口噴出后遇火燃燒。爆炸沖擊波還對其他管網(wǎng)、建筑物、鐵道上油罐車等產(chǎn)生破壞作用,大大增加了可燃物的泄漏,火勢嚴(yán)重擴(kuò)展,大火至1997年6月30日4:55熄滅。
國家地震局地球物理研究所所屬北京遙測地震臺網(wǎng)寶坻地震臺記錄出兩次地震。第一次發(fā)生的時間范圍為21時26分38.4秒至28分27.4秒,第二次發(fā)生的時間范圍為21時40分57.8秒至42分47.8秒。
一、 事故原因及事故模式的認(rèn)定
(一)主要物證的認(rèn)定
1.爆炸前發(fā)生大量易燃物料泄漏
(1)6月27日21:05左右,當(dāng)班職工聞到泄漏物料異味。油品車間火車工段班長平瑩21:00左右聞到異味后去泵房等處檢查,發(fā)現(xiàn)泵房內(nèi)有異味。21:10左右操作室儀表盤有可燃?xì)怏w報警信號顯示。
(2)油品罐區(qū)工段操作員張偉和調(diào)度員鄭剛在檢查泄漏源過程中,均在事故現(xiàn)場泵房附近死亡。
2.爆炸現(xiàn)場死亡人員的尸檢結(jié)果證明,爆炸前泄漏的易燃物料中含石腦油,不含乙烯。
事故中共死亡9人,其中現(xiàn)場死亡4人,鄭剛、張偉和王慶和死于泵房附近,李寶輝死于萬米罐與千米罐之間消防通道中部。上述4人尸體的肺部、氣管中應(yīng)保留死亡時吸入的環(huán)境氣體。這些氣體中應(yīng)含當(dāng)時泄漏物料的組份。尸檢結(jié)果應(yīng)是死亡前空氣中所含泄漏物料組份的直接證據(jù)。
北京市公安局刑事科學(xué)技術(shù)檢驗報告表明,其檢樣所用的GC/MS的分析方法是國際法庭科學(xué)公認(rèn)的準(zhǔn)確定性方法。對可燃物成份進(jìn)行檢驗時,既進(jìn)行了已知標(biāo)準(zhǔn)樣品(由東方化工廠提供)的對照,也旱災(zāi)行了空白樣品的對比,基本上排除了各種可能存在的干擾,檢驗結(jié)果可作為定性依據(jù)。
1997年7月1日至13日的檢驗報告表明:在現(xiàn)場死亡的鄭剛、張偉、李寶輝和王慶和4具尸體的肺和氣管中均檢出與廠方提供的三種油樣(石腦油、加氫汽油、輕柴油)部分組份相一致的成份(乙二醇除外),未檢出乙烯成份。其余5人未在現(xiàn)場死亡,尸檢中未見肺和氣管中有乙烯和與廠方提供的四種油樣(石腦油、加氫汽油、輕柴油、乙二醇)部分組份相一致的成份。
3.事故現(xiàn)場閥門開關(guān)狀況勘察表明:6月27日20:00接班后卸輕柴油操作時閥門處于錯開錯關(guān)狀態(tài),造成錯誤卸油流程。
(1)事故現(xiàn)場勘察及殘骸分析證明:萬米罐區(qū)的卸油管線共有9個直徑為500mm的氣動帶手動閥門,閥門開關(guān)狀態(tài)為:石腦油的B#,C#,D#罐分閥和輕柴油A# 罐的分閥處于開啟狀態(tài);石腦油總閥處于開啟狀態(tài),輕柴油總閥處于關(guān)閉狀態(tài);泵房卸油總閥處于半開啟狀態(tài)。
(2)石腦油和輕柴油共用一條卸油總管,由于輕柴油總閥關(guān)閉,不能向輕柴油B# 罐卸油;又由于石腦油總閥和石腦油A# 罐分閥均處于開啟狀態(tài),所卸輕柴油只能進(jìn)入石腦油A#罐中。
4.處于滿載的石腦油A# 罐,被卸入大量輕柴油后,發(fā)生“冒頂”,溢出的石腦油是引發(fā)燃燒和爆炸的物料。
(1)輕柴油裝卸前,石腦油A#罐的液面高度為13.725m,已達(dá)到額定液位高位(13.775m)的99.64%。
(2)輕柴油向石腦油A# 罐錯卸,可以很快“冒頂”,在21:00左右當(dāng)班職工聞到的異味就是泄漏的石腦油氣味。
(3)石腦油蒸氣密度略高于空氣,氣體沿地面擴(kuò)散,遇到火源便發(fā)生爆炸或爆燃,同時未氣化的石腦油起火燃燒。
(二) 事故原因認(rèn)定
“6•27”特大事故的直接原因是:卸輕柴油時,由于石腦油和輕柴油閥門處于錯開錯關(guān)狀態(tài),泵出的輕柴油不能卸入輕柴油B# 罐,而進(jìn)入了滿載的石腦油A# 罐,導(dǎo)致石腦油大量“冒頂”溢出,溢出的石腦油及其油氣擴(kuò)散過程中遇到火源,產(chǎn)生首次爆炸和燃燒。
(三)事故模式
“6•27”特大事故的模式如下圖所示
略
閥門處于錯開狀態(tài),泵出的輕柴油卸入石腦油A# 罐
石腦油“冒頂”溢出
石腦油及其油氣遇火源引起爆炸和燃燒
乙烯B# 罐被燒烤引起突沸爆炸
大火
處于滿載的石腦油A# 罐被卸入大量輕柴油,發(fā)生“冒頂”,溢出的石腦油是引發(fā)燃燒爆炸的物料。
包括泵房的爆炸、右腦油罐區(qū)的燃燒
大強(qiáng)度爆炸驅(qū)動的可燃物形成的火球和“火雨”向四周拋散,產(chǎn)生強(qiáng)大的破壞,火勢嚴(yán)重擴(kuò)展。
三、專家組名單
姓名 職稱
程映雪 教授級高工、國家安全生產(chǎn)專家組專家
范維澄 教授、國家安全生產(chǎn)專家組專家
馮順山 教授、國家安全生產(chǎn)專家組專家
劉憲德 研究員、國家安全生產(chǎn)專家組專家
鐘培道 教授級高工、國家安全生產(chǎn)專家組專家
翟齊 高工
戴樹和 教授
柳曾典 教授
一九九八年二月十八日
專家鑒定意見
國家經(jīng)貿(mào)委安全生產(chǎn)局于1998年11月10日上午在北京微量化學(xué)研究所,就北京東方化工廠“97•6•27”爆炸事故原因召開了部分國內(nèi)著名分析專家的鑒定會。全國總工會的有關(guān)同志參加了會議,出度會議的專家有中國科學(xué)院院士、中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院藥物研究所周同惠教授,北京大學(xué)原化學(xué)系主任孫亦梁教授,清華大學(xué)分析中心原副主任寧永成教授,華夏物證中心主任王敬尊教授。
與會專家首先聽取國家經(jīng)貿(mào)委有關(guān)同志對事故情況的介紹,仔細(xì)審閱了爆炸現(xiàn)場分析報告,并進(jìn)行了認(rèn)真討論,得出一致的意見。結(jié)論如下:
1、北京市公安局刑事科學(xué)法醫(yī)鑒定中心從爆炸現(xiàn)場4名死者的肺、氣管中采樣,用GC/MS分析發(fā)現(xiàn)有與石腦油組成相符的若干成份,所用分析方法科學(xué)、結(jié)果可靠、確認(rèn)死者生前先呼吸入石腦油后死亡。
2、公安部消防局火災(zāi)原因技術(shù)鑒定中心從現(xiàn)場煙塵和部分死者氣管和頭發(fā)采樣,用“薄層色譜和紫外光譜”分析,得出是”乙烯燃燒殘余物”的結(jié)論,其中“乙烯燃燒殘余物”概念錯誤,按化學(xué)科學(xué)的基本理論,乙烯燃燒完全只能生成二氧化碳和水,燃燒不完全,有可能生成一氧化碳和碳,這些產(chǎn)物采用報告中的薄層色譜和紫外光譜法”不能給出有效的數(shù)據(jù)。由此分析數(shù)據(jù),不能作出“乙烯燃燒殘余物”的結(jié)論。
參加鑒定會專家:
中國科學(xué)院院士、中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院藥物研究所周同惠教授
北京大學(xué)原化學(xué)系系主任亦梁教授
清華大學(xué)分析中心原副主任寧永成教授
華廈物證中心主任王敬尊教授
一九九八年十一月十日
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